El apagón de España un año después
🟥 28 de abril de 2025: el apagón que nadie ha explicado. Un año después, la verdad técnica detrás del cero eléctrico
Por InfoHispania
El 28 de abril de 2025, a las 12:33:24, España sufrió un colapso eléctrico total. Un “cero” que dejó al país a oscuras y paralizó infraestructuras críticas. Un año después, el relato público sigue siendo confuso: REE ha señalado a las distribuidoras, las distribuidoras a las renovables, y las renovables a las oscilaciones europeas. Pero el informe técnico oficial —y la experiencia de quienes trabajan en el sistema eléctrico— dibujan un escenario muy distinto.
Este reportaje explica, con lenguaje claro pero sin perder rigor, qué ocurrió realmente, por qué el sistema colapsó y qué vulnerabilidades siguen sin resolverse.

🟥 1. Un sistema que ya venía debilitado
Durante la madrugada y primeras horas del 28 de abril, el sistema funcionaba con normalidad. Pero a partir de las 9:00 comenzaron a aparecer variaciones de tensión asociadas al cambio del mix: la solar fotovoltaica entraba con fuerza, desplazando generación convencional.
Entre las 10:00 y las 12:00 se registraron varias oscilaciones interárea europeas, pequeñas pero indicativas de un sistema con poca inercia. Nada grave por sí mismo, pero sí un aviso.
A las 11:00, tensiones por debajo de 400 kV obligaron a maniobras en transformadores de ADIF. No fue un incidente grave, pero sí un precedente directo de lo que ocurriría después: equipos que no ajustan sus tomas a tiempo ante cambios de tensión.

🟥 2. La clave que nadie explicó: la inercia
La red eléctrica necesita “peso” para mantenerse estable. Ese peso lo aportan los grandes alternadores de nucleares, térmicas e hidroeléctricas. Su masa giratoria amortigua cualquier perturbación.
La solar fotovoltaica, en cambio:
- No aporta inercia.
- Funciona con electrónica de potencia.
- Y lo más crítico: su orden automática es desconectarse ante perturbaciones fuertes.
El 28 de abril, dos nucleares estaban paradas y la producción solar era muy elevada. El sistema tenía muy poca inercia, y por tanto muy poca capacidad de absorber golpes.

🟥 3. La cascada: minuto a minuto del colapso
(Basado íntegramente en el informe oficial de REE del 18/06/2025)
A continuación, la secuencia exacta de eventos que llevó al cero eléctrico.
🕒 12:03 — EVENTO 1: Oscilación forzada de 0,6 Hz
Durante 4 minutos y 42 segundos, el sistema sufre una oscilación anómala:
- Caídas de tensión de hasta 30 kV.
- El amortiguamiento cae del 20% al 5%.
- REE reduce exportación a Francia, acopla líneas y abre reactancias.
El informe identifica el origen probable: una planta fotovoltaica en Badajoz (“Planta A”), cuyo control interno generó la oscilación.
🕒 12:16 — Reaparece la oscilación de 0,6 Hz
Nuevas caídas de tensión (380–405 kV). Se abren más reactancias. La planta FV A sigue siendo el foco.
🕒 12:19 — EVENTO 2: Oscilación de 0,2 Hz
Oscilación interárea europea típica Oeste–Centro–Este:
- Fluctuaciones de tensión de hasta 28 kV.
- REE reduce exportación a Francia a 1.000 MW y a Portugal a 2.000 MW.
- La tensión comienza a subir lentamente.
🕒 12:22 — La tensión sube y la red de distribución se descontrola
- La distribución inyecta 760 Mvar a la red de transporte.
- Se detecta un aumento anómalo de demanda de 845 MW por desconexión de generación distribuida.
- Esto reduce exportación → sube la tensión.
REE intenta acoplar ciclos combinados, pero no llegan a tiempo.
🕒 12:27 — Cambios de programa con Portugal
La tensión sigue subiendo. El sistema pierde flexibilidad para controlar reactiva.
🕒 12:30 — Tensiones dentro de rango, pero subiendo rápido
- Tensiones entre 375 y 435 kV.
- La generación solar baja potencia activa por precio → baja absorción de reactiva → sube la tensión.
- La demanda aumenta al subir la tensión → más subida.
🕒 12:32:00 — Máxima exportación a Francia (1.500 MW)
En los siguientes 57 segundos:
- La exportación cae linealmente.
- La solar reduce potencia → menos absorción de reactiva.
- Variación anómala de demanda de 434 MW.
- Transformadores de distribución no ajustan tomas → sobretensiones locales.
- La generación convencional no absorbe reactiva suficiente.
El sistema entra en zona crítica.
🟥 12:32:57 — EVENTO 3: Disparo en Granada
Dispara un transformador 400/220 kV:
- 355 MW de potencia activa.
- 165 Mvar de reactiva.
REE señala que la tensión era “inferior a 418 kV, dentro de rango”, pero tras el disparo sube a 424 kV.
🟥 12:33:16,460 — EVENTO 4: Caída masiva en Badajoz
En una sola subestación:
- Se pierden 582 MW.
- 360 ms después, otra FV pierde 145 MW.
Total: 727 MW.
🟥 12:33:17,368 — EVENTO 5: Cascada acelerada
En menos de un segundo:
- Segovia: 23 MW.
- Badajoz: 118 MW.
- Huelva: 34 MW.
- Sevilla: 550 MW.
- Cáceres: 37,5 MW.
- Otra FV en Badajoz: 72 MW.
REE estima 1.150 MW perdidos en este intervalo.
🟥 12:33:19,620 — Máxima importación desde Francia
- 3.807 MW importados.
- Se pierde sincronismo.
- Se activan protecciones:
- Deslastre de bombeo: 2.588 MW.
- Deslastre industrial: 1.402 MW.
- Desconexión Marruecos: 314 MW.
🟥 12:33:23 — Disparos finales
En milisegundos:
- Dispara un grupo nuclear.
- Luego un ciclo combinado.
- Luego tres nucleares más.
- Luego otro ciclo combinado.
- El HVDC con Francia cae.
🟥 12:33:24 — CERO ELÉCTRICO
La tensión en 400 kV cae a menos de 1 kV. España queda completamente apagada.
🟥 4. El mito de Francia “desconectándose”
Muchos ciudadanos creen que Francia “nos dejó tirados”. Es falso.
Las protecciones europeas están diseñadas para aislar un país en colapso y evitar que arrastre al resto. Gracias a esa desconexión automática, Francia pudo ayudar después a reenergizar España.

🟥 5. La gran asignatura pendiente: las interconexiones
España sigue siendo una isla eléctrica. Los refuerzos previstos llevan años de retraso.
Con mayor capacidad de intercambio:
- El sistema habría tenido más apoyo externo.
- La tensión habría sido más estable.
- La cascada podría haberse frenado.
Nada de esto se ha solucionado un año después.
🟥 Conclusión
El apagón del 28 de abril de 2025 no fue un accidente aislado ni un fallo puntual. Fue la consecuencia de:
- Un sistema con muy poca inercia.
- Perturbaciones previas no resueltas.
- Maniobras insuficientes en la compensación de tensión.
- Desconexiones automáticas de renovables, especialmente solar.
- Protecciones europeas actuando correctamente.
- Años de retraso en inversiones clave.
Un año después, la ciudadanía sigue sin una explicación clara. Pero los datos técnicos muestran un patrón evidente: la red española colapsó porque estaba débil, no porque fallara un único componente.
Cronología y autopsia del “cero” energético
Si es de tu interés y tienes curiosidad de como ocurrió, aquí te dejamos la “Autopsia” de como ocurrió. REE quiere tirar balones fuera hacia las compañías de distribución, nada más lejos de la realidad
🟥 CARTEL VISUAL — EL APAGÓN DEL 28 DE ABRIL DE 2025
⚡ EL DÍA QUE ESPAÑA SE APAGÓ
28 de abril de 2025 — 12:33:24
🔵 ¿QUÉ ES LA INERCIA ELÉCTRICA?
⚙️ La estabilidad de la red depende del “peso” de los grandes alternadores.
- Nucleares, térmicas e hidroeléctricas → aportan inercia
- Amortiguan golpes en tensión y frecuencia
- Mantienen la red firme, estable, “pesada”
☀️ La solar fotovoltaica NO aporta inercia
- Funciona con electrónica
- No tiene masa giratoria
- Se desconecta automáticamente ante perturbaciones
- Cuando se cae, arrastra más caída
🟠 ANTES DEL APAGÓN: UNA RED DÉBIL
Entre las 9:00 y las 12:00:
- Mucha solar → muy poca inercia
- Dos nucleares en parada
- Variaciones de tensión constantes
- Reactancias desconectadas
- Oscilaciones europeas (0,2 Hz)
- Transformadores sin ajustar tomas a tiempo
La red ya estaba inestable.
🔴 MINUTO A MINUTO DEL COLAPSO
🕒 12:03 — EVENTO 1
Oscilación forzada de 0,6 Hz
- Provocada por una planta FV en Badajoz
- Caídas de tensión de hasta 30 kV
- REE abre reactancias y reduce exportación a Francia
🕒 12:16 — Vuelve la oscilación
- Nuevas caídas de tensión
- La FV A sigue oscilando
🕒 12:19 — EVENTO 2
Oscilación interárea europea (0,2 Hz)
- Tensiones entre 375 y 412 kV
- REE reduce exportación a Francia y Portugal
🕒 12:22 — SUBIDA DE TENSIÓN
- La distribución inyecta 760 Mvar
- Se pierden 845 MW de generación distribuida
- La tensión sube en toda la red
🕒 12:27 — CAMBIOS DE PROGRAMA
- La tensión sigue subiendo
- REE intenta acoplar ciclos combinados (no llegan a tiempo)
🕒 12:30 — TODO DENTRO DE RANGO… PERO SUBIENDO
- Solar baja potencia → menos reactiva → más tensión
- La demanda sube al subir la tensión
🕒 12:32:00 — EXPORTACIÓN MÁXIMA A FRANCIA (1.500 MW)
En solo 57 segundos:
- -434 MW de demanda
- Transformadores sin ajustar tomas → sobretensiones
- Generación convencional sin absorber reactiva
- La tensión se dispara
🟥 12:32:57 — EVENTO 3 (GRANADA)
- Dispara un transformador 400/220 kV
- 355 MW + 165 Mvar fuera de servicio
🟥 12:33:16 — EVENTO 4 (BADAJOZ)
- Caída masiva: -582 MW
- 360 ms después: otra FV pierde -145 MW
- Total: -727 MW
🟥 12:33:17 — EVENTO 5 (CASCADA ACELERADA)
En menos de 1 segundo:
- Segovia: -23 MW
- Badajoz: -118 MW
- Huelva: -34 MW
- Sevilla: -550 MW
- Cáceres: -37,5 MW
- Otra FV: -72 MW ➡️ Total: -1.150 MW
🟥 12:33:19 — IMPORTACIÓN MÁXIMA DESDE FRANCIA (3.807 MW)
- Se pierde sincronismo
- Deslastre de bombeo: -2.588 MW
- Deslastre industrial: -1.402 MW
- Desconexión Marruecos: -314 MW
🟥 12:33:23 — DISPAROS FINALES
- Un nuclear
- Un ciclo combinado
- Tres nucleares más
- Otro ciclo combinado
- Cae el HVDC con Francia
🟥 12:33:24 — CERO ELÉCTRICO
España queda completamente apagada.
Tensión en 400 kV: menos de 1 kV.
🟣 ¿FRANCIA NOS “DESCONEXÓ”? NO.
Las protecciones europeas aíslan automáticamente al país que colapsa.
- Evitan arrastrar al resto de Europa
- Permiten ayudar después
- Gracias a eso Francia pudo reenergizar España
🟢 LAS CAUSAS REALES
No fue un fallo puntual. Fue la suma de:
- Muy poca inercia
- Oscilaciones forzadas
- Desconexiones automáticas de solar
- Transformadores sin ajustar tomas
- Reactancias desconectadas
- Falta de inversión en interconexiones
🟤 CONCLUSIÓN
El sistema no cayó por un fallo.
Cayó porque estaba débil.

